一艘38520DWT散貨船需要板材零件60480個,以前,這么多零件需要搭橋49285個,而現(xiàn)在這種船型的零件搭橋數(shù)量減少到了5771個,減少零件切割加打磨時間2793工時。這在“揚帆”是怎么做到的?揚帆船舶設(shè)計研究院船體室主任柳向陽道出了其中的秘密。
為防止船舶板材零件切割時變形、起翹、跌落,每個零件都設(shè)計了搭橋。“切割時,如果零件一邊有2個搭橋,切割機需要重新點火,這既影響切割效率,也加大了割具損耗。”柳向陽說,一個割嘴不停點火切割損壞率高,而且零件切割完成后,還需手工割除搭橋,割除后的余根也要手工打磨,這些都費時費力費錢,對船舶后續(xù)裝配造成影響。
為壓縮生產(chǎn)時間,提高工作效率,船體室的技術(shù)員們決定向“零件切割”要時間,爭取單船零件切割減少2000工時。
要在“零件切割”這道看似簡單的工序上省下這么多時間,關(guān)鍵還得從設(shè)計上下手。船體室的技術(shù)員們發(fā)現(xiàn),零件搭橋方式不合理導(dǎo)致增加了手工切割、打磨等工序,影響零件精度和生產(chǎn)效率。為此,他們在借鑒其他船廠切割搭橋方式基礎(chǔ)上,開發(fā)出適合揚帆切割機的搭橋系統(tǒng),采用“W”型搭橋方式,可以在零件切割最后一步直接將搭橋割除,實現(xiàn)了無需手工切割和打磨。
針對小零件套在大板上搭橋多的問題,技術(shù)人員將小于400毫米的小零件單獨套在邊角料上,再用手工切割或小型切割機切割,減少大量小零件套大板帶來的搭橋。為防止長條形零件在切割時因受熱不均而起翹變形,長條形零件兩側(cè)均設(shè)置了較多搭橋,對此,技術(shù)員們采用多頭切割機切割長條零件,這不僅取消了搭橋,而且切割效率也大幅提升,變形量得到控制。通過這種方法,光單船扁條切割就能減少費用3.97萬元。
“反反復(fù)復(fù)在鋼板上折騰了5個月終于成功了。”柳向陽說,上述對策經(jīng)過在揚帆集團2200TEU、2339TEU集裝箱船以及38520DWT、64000DWT散貨船4個船型上驗證,平均單船減少零件搭橋5萬多個,減少比例均值達69.5%,減少切割和打磨工時近3000小時,大大降低了工人的切割時間,節(jié)約了切割設(shè)備及能耗。(揚帆集團 姚崎鋒)